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鉸座
鎖定
絞座是指弧門的支承鉸。通過支臂端的鉸旋轉啓閉並承受水壓力傳到閘墩。固定鉸座是大型水庫閘門弧形啓閉機上使用的關鍵備件,承受力大,要求鑄件無縮孔、疏鬆、裂紋等缺陷。該件材質為ZG270-500 , 鑄件重5 t 左右。
- 中文名
- 鉸座
- 外文名
- Hinge seat
- 學 科
- 電力工程
- 領 域
- 能源
- 範 圍
- 電力系統
- 釋 義
- 弧門的支承鉸
鉸座簡介
鉸座工藝設計
1.造型及澆注工藝
採用實樣地坑、手工造型及組芯工藝,坑底埋設焦碳塊、草袋、鋼管等以加強排氣。模型四側套砂箱,最小處吃砂量70~100mm。型芯面砂全部採用CO2硬化水玻璃石英砂,背砂採用CO2水玻璃硬化石灰石砂,面砂層厚度70~100mm。澆注温度1 540~1560℃。
2.冒口設計
施放加工量後,輻板根部熱節圓直徑為∅180mm ,考慮到鋼液過熱情況、1300mm ×1400mm ×145(mm) 尺寸大平板散熱緩慢及冒口根部接觸熱節的影響,實際熱節圓直徑在∅240mm 以上,初步設計冒口體尺寸為∅350mm×500mm ,保温明冒口,4個均布。
核算鑄件工藝出品率:冒口液量為1385kg ,澆注系統重為200kg ,出品率= 5000/(5000 + 1385 + 200)= 76 %,工藝出品率偏高。根據多年的經驗,軸承座類件出品率在60%~70%左右。
經分析鑄件結構特點,認為鑄件高度大,各處壁厚較大且均勻,補縮暢通,澆注系統在澆注過程中能起到部分補縮作用。4 個冒口主要補縮對象為1300mm ×1400mm ×145mm 尺寸大平板及鄰近部位,大平板質量為2060 kg。這樣看來,冒口設計是足夠的。實踐證明所有鑄件未出現一例縮孔缺陷,各處經用户探傷檢驗,也未出現超標疏鬆缺陷。
鉸座生產情況
由於砂芯分塊多,制芯、合箱工作量大;砂芯縫隙過多,多數縫隙堵塞不便;部分砂芯吊運組合過程中稜邊局部損壞,修補困難。鑄件澆注清理後發現,各件均存在大量稜角多肉、飛邊現象,多件中下部位出現不同程度鼓脹缺陷,輻板根部多件出現程度不等的“鋼包砂”缺陷。
鉸座缺陷分析
分析認為:鑄件高度大、壁厚,鑄件中下部位鋼液靜壓力大;而造型、合箱操作質量低,型芯局部緊實度不足,導致部分區域型壁位移,形成突起。輻板根部區域散熱困難,長期處於高温,砂芯緊實度不足、不均,部分區域鋼液滲入、燒結,形成粘砂。部分爐次鋼液過熱度大,更導致粘砂嚴重。在生產中採取了一些針對性措施,無明顯效果
[2]
。
鉸座改進措施
主要改進內容如下:
(1) 為徹底消除鋼包砂缺陷,在輻板根部拐角處使用了鉻礦砂,砂層厚約30mm。為增加砂子流動性,型芯面砂中取消了粘土,原砂粒度控制在40~70目。為造型操作方便,實樣中下型舂制時全部使用面砂,取消了背砂。特別要求造型工逐層加砂、舂砂,加砂層厚度(鬆散砂) 控制在150mm左右;重新設計了模套箱,各面吃砂量均勻,設計為120~150mm。
(2) 原下型改分為中下型,將大平板及鄰近部位設計為中箱。中箱由於模樣面積大,翻箱取模不便,將模樣拔模斜度設計為1∶40;造型完畢,砂型吹氣硬化後,將模樣沿舂砂方向四周均勻向下敲擊,不必翻箱即可取出模樣。生產過程中發現,這樣取模十分便利;取模後,各處砂型緊實、均勻,無需修補。
(3) 新設計下型與原設計相比, 模樣上下投影面積一致,高度為1000mm ,造型工站位、加砂、舂砂均較方便。而原設計下型高度為1450mm ,上面投影面積為1300mm ×1400mm ,中下部位為800mm ×1200mm ,長度尺寸相差較大1300mm 尺寸方向輻板根部舂砂尤其不便,取模後該處砂型疏鬆,需要修補由於修型時砂型已硬化,修補層和母體結合並不牢固,高温作用下,鋼液易於滲入燒結,形成“鋼包砂”。
(4) 其他工藝設計沿用第一次工藝設計相應內容。
應用新工藝生產,造型操作方便,造型質量顯著提高,合箱及清整工作進展順利。原先存在的幾類鑄件表面缺陷基本消除,驗收及發貨順利,用户很滿意。